摘要:淺層氣難于防控的主要原因是氣層埋藏淺,一旦打開氣層,氣體很快竄到井口,還沒有來得及采取措施,已經發生井噴或井噴失控,即便是控制了井口,也容易憋破地層,氣體竄至地面,造成財產損失、井眼報廢和環境污染。哈薩克斯坦里海盆地的M區塊,在270~510m井段的不同層位埋藏著十分活躍的淺層氣。鉆井中為了做好淺層氣防控工作和提高固井質量,對M區塊前期發生的淺層氣井噴情況采取了一系列行之有效的措施:①優化鉆井設計;②第1次開鉆井段,采用大排量循環固井,水泥漿返至地面,保證歷324 mm套管固井質量;③第2次開鉆井段要注重1次井控;④第3次開鉆井段采用設計鉆井液密度和失水的下限,控制鉆時,保證井眼清潔;⑤第4次開鉆在碳酸鹽巖地層鉆進,注重硫化氫防護和防漏。推行上述配套技術,目前在該區塊已經完井42口,避免了井噴失控,保障了鉆井工程的安全、質量和速度,保護了資源和環境,為同類淺層氣井的鉆井施工提供了經驗。
關鍵詞:淺層氣;井噴;環空竄氣;固井質量;環保;哈薩克斯坦
1 M區塊勘探初期鉆井情況
在西方公司管理M區塊時期,共鉆井5口,其中3口井因淺層氣問題報廢,雖然有2口井鉆達設計井深完井,但仍然存在環空竄氣問題。更為嚴重的是M-3井:井噴、失控、著火、燒毀設備、報廢,并造成大面積環境污染,在當地造成了不良影響。當地政府多次強調,如果不能解決M區塊的淺層氣鉆井技術難題,將取消作業者的勘探開發許可證。這5口井的基本情況如表1所示。
表1 M區塊的淺層氣鉆井技術表
井號
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井深
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套管層數及最大下入深度
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完井情況
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存在問題
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M-1
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402
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Ø324mm×105m
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報廢井
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氣體竄到地面
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M-1a
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1175
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Ø324mm×162m+ Ø245mm×398m+ Ø168mm×657.58m
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采油井
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固井不合格,環空冒氣
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M-2
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402
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Ø324mm×161m+ Ø245mm×399.60m
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報廢井
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Ø245mm套管內外均竄氣
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M-2a
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760
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Ø324mm×160m+ Ø245mm×382m+ Ø168mm×750m
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采油井
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M-3
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401
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Ø324mm×146m
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報廢井
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井噴、失控、燒毀設備
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1) M-1井:使用Ø394mm鉆頭鉆至106m,下入套管Ø324mm×105m,固井水泥漿返至地面。2002年12月19日,第2次開鉆,使用Ø394mm鉆頭鉆至402m,起鉆至井深302m,發現氣流并關井,立壓為1.5MPa,套壓為1.8MPa。隨后發現井口周圍氣體竄到地面(見圖1、2)。后來注水泥塞,該井工程報廢。

2) M-1a井:使用密度為1.19g/cm3的鉆井液,鉆至353m井漏,漏失速度為3.8m3/h。堵漏后,于2003年6月18日鉆至井深1175m,分別下入套管Ø324mm×160.63m+Ø245mm×398m+Ø168mm×657.58m,正常完井。但是,生產套管固井質量不合格,CBL測井:550m以上井段套管接箍明顯,Ø245mm和Ø168mm套管環空冒氣。
3) M-2井:于2003年10月30日開鉆,鉆至井深402m,分別下入套管Ø324mm×161m+Ø245mm×399.60m,固井后11h,兩層套管之間的環空溢流出水和氣體,測得壓力為1.2MPa。后來,環空多次擠注水泥,仍然竄氣。另一方面,在Ø245mm套管內部,鉆水泥塞至井深295m,全烴為5%,密度為1.08g/cm3,溢流,關井套壓為0.8MPa;加重密度至1.39g/cm3,套壓為0.3MPa,套管內外仍然竄氣,為了安全,在Ø245mm套管內注水泥塞,該井工程報廢。
4) M-2a井:于2004年1月19日,該井用密度為1.21g/cm3的鉆井液鉆至井深760m,下入套管Ø324mm×160m+Ø245mm×382m+Ø168mm×750m,固井20h后,Ø245mm和Ø168mm套管環空壓力為2MPa,接管線引出點燃長明火把至今。
5) M-3井:于2004年2月8日開鉆,套管下深Ø324mm×146m,2004年2月15日使用Ø295.3mm鉆頭鉆至401m完鉆,鉆井液性能:密度為1.16g/cm3;黏度為48s,在316~323m井段,打開淺氣層。循環后全烴為0.5%,起鉆至井深316m,循環1h全烴由25%降至0.2%,至2004年2月16日起鉆至井深300m,發現溢流,當搶接方鉆桿時,氣體和鉆井液混合物涌出轉盤面,關井失敗,井噴失控、著火、燒毀設備(見圖3、4)。經過拆除、清理被毀設備,爆破滅火,更換井口裝置,連接液壓控制管線,關閉防噴器之后,注水泥塞,該井工程報廢(大火燃燒6d)。

2 M區塊淺層氣特點及鉆井施工難點
1) M區塊淺層氣特點:M區塊淺層氣埋藏淺(M-2井在井深270m就鉆遇了氣層)、井段長(M-18井在井深510m還有高壓氣層)、范圍廣、異常活躍、地層脆弱。
2) 鉆井施工難點:①表層套管只能下到氣層頂部,第1次開鉆要保證不打開氣層。如果第1次開鉆打開氣層,淺層氣問題將更難處理;②淺層氣分布井段長,不能保證技術套管封住全部氣層;③鉆井液密度不能太高,否則,造成井漏;④由于氣層埋藏淺,氣層距離地面較近,氣體一旦進入井內,很快到達井口,幾乎沒有預警時間。另外,氣體壓縮比小,氣體上升過程中膨脹比也相對較小。因此,發現溢流比較困難。施工中往往是發現溢流,隨即井噴;⑤起鉆抽汲對井內壓力平衡影響比較大,氣體往往跟隨鉆頭到達井口,造成井噴。一旦井噴失控,容易失火,造成大面積污染;⑥關井壓力要控制在適度范圍內,壓力升高時,要及時泄壓,否則,會憋破地層竄到地面;⑦固井水泥漿失重容易引起套管環空竄氣,水泥環質量難以保證;⑧井底碳酸巖地層是目的層之一,與上部地層不整合接觸,壓力系數為1.0左右,打開這套地層時,往往發生井漏。
3 M區塊淺層氣鉆井井控技術
針對M區塊淺層氣特點及鉆井施工難點,主要采取了以下技術措施[1~7]:
1) 優化井身結構,做好鉆井設計:在前期所鉆的井中,表層套管下入深度為100m至200m不等,出現了不少問題。設計原則是Ø324mm表層套管下入200m左右,至氣層頂部,而不打開氣層。Ø245mm技術套管下入400m以上,至油層頂部,而不打開目的層。對于底部侏羅系地層下入Ø168mm生產套管后,使用密度小于1.05g/cm3的鉆井液打開碳酸鹽巖地層,保護好油氣層。每次固井水泥漿均要求返到地面。
2) 第1次開鉆井段,大排量循環固井,水泥漿返到地面,保證Ø324mm套管固井質量。
3) 第2次開鉆前,除嚴格按常規安裝井口外,還在四通兩側各安裝一只液壓控制閘門,并雙向試壓合格,保證及時泄壓。
4) 第2次開鉆井段要注重一次井控,在不漏的情況下,使用比較高的鉆井液密度鉆進,“壓穩”的概念貫徹到鉆進、起下鉆等每一個作業環節中。儲備足夠的高密度鉆井液和加重材料。
5) Ø245mm套管使用外封隔器,固井后,根據井下情況適當加回壓。
6) 第3次開鉆井段使用設計鉆井液密度和失水的下限,控制鉆時,保證井眼清潔,既防止鉆屑過多引起密度上升,而壓漏地層,又防止氣體侵入量增加使井內液柱壓力降低。起下鉆平穩操作,防止產生壓力激動。
7) Ø168mm套管同樣使用外封隔器,并采用雙凝水泥漿固井。先安裝套管頭卡瓦,后固井,然后視井下情況適當加回壓。
8) 第4次開鉆在碳酸鹽巖地層鉆進,注重硫化氫防護和防漏。
4 M區塊淺層氣鉆井情況
1) M-4井井噴情況:該井設計井深為648m,下入表層套管Ø324mm×200.46m+Ø245mm×399.78m。2005年4月8日使用Ø216mm鉆頭鉆至井深561.48m發生井漏,漏失速度為8.39m3/h,鉆井液密度為1.18g/cm3。從環空灌入鉆井液8m3未見到液面。在配制堵漏劑時發生井噴,噴高至天車臺。關井立壓為3MPa;套壓為4MPa。先注入堵漏劑10m3,重新建立循環,后節流循環排氣套壓降為零,恢復正常鉆進。M-4井于2005年4月13日下入油層套管Ø168mm×644.06m并固井,關井候凝。發現水泥樣品已經變硬后,為了加快生產進度,在開始拆防噴器節流管匯時發現溢流,隨即發生強烈井噴,環空水泥被噴了出來。井噴發生后,裝好井口和節流管匯,進行關井,套壓為4.5MPa。然后,從環空注入密度為1.28g/cm3的鉆井液壓井。測CBL發現420m以下固井質量良好,在環空擠水泥19t補救。當時,該井還沒有采取先安裝套管頭卡瓦,后固井的技術措施。M-4井是M區塊測得H2S含量最高的井。
2) M-18井井噴情況:該井設計井深為693m,下入表層套管Ø324mm×204.86m+Ø245mm ×438.06m。2005年11月12日使用Ø216mm鉆頭鉆至井深514.50m,鉆井泵的噴淋泵壞,進行修泵(設備配套僅一臺泵)工作,在活動鉆具5min后,發生強烈井噴,進行關井,套壓為2.5MPa,鉆井液密度為1.14g/cm3,黏度為56s,放噴點火情況(見圖5)。然后使用密度為1.23g/cm3的鉆井液進行壓井,恢復正常。

5 M區塊淺層氣鉆井井控成效
在中國石化國際石油勘探開發公司接管M區塊后,自2005年完成M-3a井(M-3井的替代井)以來,通過實施淺層氣井控技術,至2009年7月已經在M區塊完井42口(含兩口淺層氣資源評價井),盡管出現了3次井噴等異常情況,但是均得到了有效控制。井控技術主要成效有以下幾個方面:
1) 避免了井噴失控。
2) 避免了報廢井。
3) 固井質量合格率由前期的20%提高到100%,優良率提高到75%以上[1~7]。
4) 解決了套管之間環空竄氣的問題。
5) 更好地開發了深部碳酸巖油氣藏。
6) 避免了環境污染。
6 結論與認識
1) 淺層氣鉆井需要針對性強的防控技術,細微的疏失就可能導致嚴重的井噴、失控、設備毀壞、氣井報廢、資源浪費和環境污染。
2) 一旦井噴關井,應及時放噴、泄壓,避免憋破地層竄至地面。
3) 套管外封隔器的使用對提高淺層氣井的固井質量起到了關鍵作用。
參考文獻
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(本文作者:李作賓 中國石化國際石油勘探開發公司俄羅斯中亞大區)
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