MDEA/DEA脫硫脫碳混合溶液在長慶氣區的應用

摘 要

摘要:隨著長慶氣區靖邊等氣田的不斷開發,其天然氣氣質發生了較大變化,其中H2S含量上升到1000mg/m3,CO2體積分數上升到4.5%~6.0%,原天然氣凈化工藝采用的單一MDEA溶液已不能滿足天

摘要:隨著長慶氣區靖邊等氣田的不斷開發,其天然氣氣質發生了較大變化,其中H2S含量上升到1000mg/m3,CO2體積分數上升到4.5%~6.0%,原天然氣凈化工藝采用的單一MDEA溶液已不能滿足天然氣脫硫脫碳需要。為此,開展了不同體積比MDEA/DEA混合醇胺溶液脫硫脫碳試驗。試驗結果顯示:在相同的試驗條件下,溶液中總胺為40%(質量分數),DEA與MDEA體積比為1:6配比制成的混合溶液其H2S和CO2負荷最高,溶液的脫硫脫碳性能最好。繼而在4套生產裝置進行了推廣應用。結論表明:應用MDEA/DEA混合溶液對低含硫、高合碳的天然氣進行凈化處理,溶液酸氣負荷較高,脫硫、脫碳性能較好,腐蝕性小,天然氣凈化裝置運行平穩,節能效果好,經濟適用。
關鍵詞:氣田;酸性天然氣;高合硫;高含碳;混合醇胺溶液;脫硫脫碳;酸氣負荷;節能
1 天然氣脫硫脫碳溶液的發展
1.1 最初采用MDEA溶液脫硫
中國石油長慶油田公司所轄靖邊氣田在開發建設初期天然氣中的H2S含量平均為500mg/m3,CO2體積分數平均為3.025%,因此,1997年建設的長慶第一天然氣凈化廠(以下簡稱一廠)有5套并聯運行的MDEA溶液脫硫裝置,單套裝置處理能力為200×104m3/d,其工藝流程如圖1所示。
 
    投運初期這5套裝置運行平穩,實際能耗均在設計參數范圍之內,商品氣氣質符合現行國家標準GB 17820—1999《天然氣》規定的Ⅱ類氣質指標。但隨著氣田不斷開發,該氣田天然氣中H2S含量上升到1000mg/m3,CO2體積分數上升到4.5%~6.0%。因此,這些裝置按原設計條件運行時,在保證商品氣中H2S含量小于20mg/m3的前提下,其CO2體積分數仍介于3.5%~4.0%,超過國家標準規定的商品氣中CO2體積分數小于等于3.0%的指標。為此,必須采取措施盡快解決[1]。
    此外,繼靖邊氣田之后開發建設的烏審旗氣田天然氣中的H2S和CO2含量也與靖邊氣田現狀相近,故在2001年建成的長慶第二天然氣凈化廠(以下簡稱二廠)有2套并聯運行的脫硫脫碳裝置,單套裝置處理能力為375×104m3/d,其工藝流程與圖1基本相同,仍采用MDEA溶液。投產后雖然凈化氣中H2S和CO2含量符合GB 17820—1999《天然氣》規定的Ⅱ類氣質指標,但是溶液循環量和能耗較高[2]
1.2 改用混合醇胺溶液進行脫硫脫碳試驗
    針對上述問題,提出以下解決方案:
    1) 提高一廠脫硫裝置MDEA溶液循環量。但如采取此措施,則裝置原有設備基本上都不能滿足要求,需要進行大規模調整和更換,而且隨著MDEA溶液循環量增大,裝置的電、汽、水耗量均會增大,故難度較大。
    2) 針對靖邊和烏審旗氣田天然氣中CO2含量高的情況,以MDEA溶液為主劑,篩選一種脫硫脫碳性能較好、酸氣負荷較高而且經濟適用的混合醇胺溶液,從而降低裝置改造投資,并使裝置在較低能耗下脫硫脫碳,保證商品氣氣質符合規定指標。
    由于后者切實可行,故在2000年開始開展了MDEA與DEA混合溶液脫硫脫碳工藝的研究。
2 MDEA/DEA混合溶液脫硫脫碳試驗
2.1 采用MDEA/DEA混合醇胺溶液的目的
    在天然氣常規脫硫脫碳溶液中,DEA是腐蝕性較MEA弱、酸氣負荷較高、溶液循環量、投資和操作費用都較低但卻無選擇性的脫硫脫碳溶劑。MDEA雖然是選擇性脫硫溶劑,但因與CO2生成碳酸鹽的反應熱較小,故再生時需要的熱量較少,適用于做大量脫除CO2的配方溶液主劑[3]。因此,決定選用MDEA與DEA混合溶液。
    在MDEA溶液中加入一定量的DEA后,不僅DEA自身與CO2反應生成氨基甲酸鹽,其反應速率遠高于MDEA與CO2反應生成碳酸鹽的反應速率,而且據文獻報道,在混合醇胺溶液體系中按“穿梭”機理進行反應,即DEA在相界面吸收CO2生成氨基甲酸鹽,進入液相后將CO2傳遞給MDEA,“再生”了的DEA又至界面,如此在界面和液相本體間穿梭傳遞CO2。此外,對于含DEA的混合溶液,由于平衡氣相具有較低的H2S和CO2分壓,因而可保證商品氣的凈化度和裝置的經濟運行[4]。MDEA和DEA主要設計參數見表1。
表1 MDEA、DEA主要設計參數[5]
溶劑名稱
DEA
MDEA
溶液質量濃度(%)
25~335
40~50
溶液再生溫度(℃)
110~121
110~127
富液酸氣負荷(mol/mol)
0.35~0.65
0.2~0.55
2.2 MDEA/DEA混合醇胺溶液脫硫脫碳試驗[6]
    采用不同配比的MDEA/DEA混合醇胺溶液在室內和現場進行了一系列脫硫脫碳試驗。
    在現場模擬實驗的基礎上,測定了不同濃度MDEA/DEA混合溶液的酸氣負荷[7]。結果表明,混合溶液質量分數在40%~45%時酸氣負荷較為穩定。
2002年11月開始在二廠2號脫硫脫碳裝置上進行MDEA/DEA混合溶液現場應用試驗,并以第一套脫硫脫碳裝置采用MDEA溶液作為對比。試驗中控制兩套裝置胺液質量分數為40%左右,其中2號裝置的DEA質量分數為4.38%,裝置運行壓力均為4.90MPa。試驗數據見表2。
表2 MDEA/DEA混合溶液與MDEA溶液現場試驗數據表
溶液
處理氣量(104m3/d)
溶液循環量(m3/h)
原料氣
凈化氣
溶液酸氣負荷(mol/mol)
CO2脫除率(%)
H2S含量(mg/m3)
CO2體積分數(%)
H2S含量(mg/m3)
CO2體積分數(%)
MDEA
186.9489
70.32
754.4
5.83
1.38
2.53
0.18
56.62
MDEA/DEA
187.3395
69.57
1304.0
5.59
2.15
1.73
0.22
68.99
MDEA
389.84
125.35
895.0
5.52
1.36
2.72
0.25
50.66
MDEA/DEA
393.37
80.03
767.3
5.51
8.53
2.68
0.29
51.36
    由表2可以看出:MDEA/DEA混合溶液比MDEA溶液有更強的脫碳能力,前者CO2脫除率平均高出12.37%,酸氣負荷高出22.2%;原料氣質基本相同,處理氣量為400×104m3/d時,在保證凈化氣質合格的前提下,采用MDEA/DEA混合溶液比采用MDEA溶液的循環量平均低45.32m3/h,或MDEA/DEA混合溶液的循環量是MDEA溶液的63.85%。
    總之,現場試驗表明:MDEA/DEA混合溶液可以滿足靖邊氣田等天然氣中CO2、H2S含量上升所引起的凈化氣質量問題,故適于用作靖邊氣田等低含硫、高含碳天然氣的脫硫脫碳溶液。
3 MDEA/DEA混合溶液在現場的應用
    自前二廠有兩套375×104m3/d的脫硫脫碳裝置、一廠有一套400×104m3/d(設計即采用混合溶液)和一套200×104m3/d的脫硫脫碳裝置在使用MDEA/DEA混合溶液,最大處理能力為45×108m3/a?,F將MDEA/DEA混合溶液近年來的應用情況介紹如下。
3.1 二廠脫硫脫碳裝置
    二廠2號脫硫脫碳裝置于2002年11月開始使用MDEA/DEA混合溶液,1號脫硫脫碳裝置于2004年開始使用MDEA/DEA混合溶液。
3.1.1滿負荷性能考核
2003年9月19~21日對2號脫硫脫碳裝置進行了滿負荷性能考核,考核期間設備運行正常,自控系統穩定可靠,原料氣中H2S含量平均為977mg/m3,CO2體積分數為5.60%,DEA質量分數約為4.10%,胺液質量分數約為40%時,凈化氣中H2S含量平均為0.40mg/m3,CO2體積分數為2.95%,均符合外輸商品氣要求。
3.1.2正常運行情況
2號脫硫脫碳裝置通過滿負荷性能測試后,自2004年以來運行情況基本穩定。對該裝置某一年運行數據進行了整理分析,結果見表3。
表3 二廠第二套脫硫脫碳裝置某年運行情況表
運行情況
運行時間(h)
處理氣量(104m3/d)
MDEA循環量(m3/h)
原料氣
汽提量(m3/d)
凈化氣
H2S脫除率(%)
CO2脫除率(%)
H2S含量(mg/m3)
CO2體積分數(%)
H2S含量(mg/m3)
CO2體積分數(%)
設計值
8000/a
375
150
920
5.321
528
≤20
≤3.0
97.8
43.6
實際運行
7687/a
291
78
762
5.340
546
5
2.9
99.0
50.0
注:DEA質量分數為3.25%左右,胺液質量分數為40%左右。
    由表3可知,該裝置年運行時間接近8000h,采用MDEA/DEA混合溶液后脫碳能力大大提高,當原料氣處理量小于350×104m3/d,原料氣中的H2S含量平均為762mg/m3,CO2體積分數平均為5.34%,溶液循環量為78m3/h(原設計值是150m3/h)時凈化氣中H2S、CO2含量均符合質量要求,H2S、CO2平均脫除率高于設計值,從而大大節約了裝置用電量和再生蒸氣量。
3.2 一廠200×104m3/d脫硫脫碳裝置
    最初建設的5套脫硫裝置由于原料氣氣質的變化,凈化氣中CO2含量已不能符合質量要求。為此,在2005年對3號脫硫裝置在保證裝置平穩運行的前提下,進行了兩臺溶液循環泵并聯時最大脫碳能力的試驗。
    實驗結果表明:
    1) 該脫硫裝置在使用MDEA溶液時最大處理能力為80×104m3/d;使用MDEA/DEA混合溶液后,單臺溶液循環泵運行時最大處理能力為120×104m3/d,兩臺溶液循環泵運行時,最大處理能力為150×104m3/d。當處理氣量高于150×104m3/d時,凈化氣中CO2體積分數則大于3%。但是,當此凈化氣與該廠已建的400×104m3/d脫硫脫碳裝置凈化氣混合后,即可符合現行國家標準GB 17820—1999《天然氣》規定的Ⅱ類氣質指標。
    2) 在氣液比無明顯變化時,CO2脫除率隨混合溶液中DEA濃度的增加而升高,隨DEA濃度的降低而減少。
    3) 兩臺溶液循環泵并聯運行時,脫硫塔、重沸器等設備均在設計參數范圍內平穩運行,但是貧富液換熱器、再生塔、酸氣分離器、胺液循環泵及其出口管線等設備已經超負荷運行,不能滿足生產要求。因此,在裝置未進行相應改造的情況下,不建議雙泵并聯運行。
    該脫硫裝置在使用MDEA/DEA混合溶液時,應控制溶液循環量不高于18m3/h,胺液質量分數在45%(DEA質量分數為4%),氣液比為2500左右。近4年來該裝置運行平穩,凈化氣中CO2體積分數平均為3.55%(2004年平均為3.89%)。
    此外,還對一廠400×104m3/d脫硫脫碳裝置的滿負荷性能進行了考核,并對其正常運行數據進行了整理分析。
3.3 使用MDEA/DEA混合溶液的技術經濟分析
對二廠脫硫脫碳裝置使用MDEA/DEA混合溶液前后的運行情況進行分析,其對比結果見表4。
表4 MDEA/DEA混合溶液與MDEA溶液脫硫脫碳技術經濟對比表
溶液
處理氣量(104m3/d)
循環量(m3/h)
原料氣
凈化氣
循環泵耗電量(kW/d)
再生用蒸氣量(t/d)
H2S含量(mg/m3)
CO2體積分數(%)
H2S含量(mg/m3)
CO2體積分數(%)
MDEA+DEA與DEA
391.01
82.74
756.05
5.53
8.05
2.76
6509.43
343.02
MDEA
391.89
128.23
793.85
5.59
2.34
2.76
9901.86
403.15
    由表4可知:
    1) 裝置滿負荷運行時,在原料氣氣質基本相同并保證凈化氣氣質合格的前提下,MDEA/DEA混合溶液所需的溶液循環量比MDEA溶液低45.49m3/h。
    2)當處理氣量為400×104m3/d使用MDEA與DEA混合溶液時,每天可節電約3400kW,節約蒸氣約60t。
3.4 腐蝕情況
3.4.1室內實驗
    由于DEA是伯胺,在運行過程中較MDEA腐蝕性強,故在混合溶液進行現場試驗之前,需先在室內測定溶液的腐蝕速率。
    實驗室內進行了MDEA溶液和MDEA與DEA混合溶液的腐蝕對比實驗。不同濃度的溶液內掛片2~3個,恒溫60℃,掛片時間為240h。測定結果為:MDEA/DEA混合溶液的腐蝕速率為0.0018mm/a,MDEA溶液的腐蝕速率為0.0013mm/a,MDEA與DEA混合溶液的腐蝕速率較MDEA溶液的腐蝕速率偏大一些,但小于國家標準規定的0.05mm/a指標[8]。
3.4.2現場運行情況
    現場使用MDEA溶液時脫硫塔的平均腐蝕速率為0.357mm/a,再生塔的平均腐蝕速率為0.166mm/a;使用DEA/MDEA混合溶液時脫硫塔的平均腐蝕速率為0.267mm/a,再生塔的平均腐蝕速率為0.203mm/a。參照金屬耐腐蝕標準[5],使用兩種溶液的設備腐蝕速率均為二級,在正常范圍內,設備服役狀態良好。
4 結論及建議
    1) MDEA/DEA混合溶液適應于靖邊氣田等低含硫、高含碳天然氣脫硫脫碳,凈化氣氣質符合現行國家標準GB 17820—1999《天然氣》規定的Ⅱ類氣質指標。
    2) 當處理氣量為400×104m3/d使用MDEA/DEA混合溶液時,每天可節電約3400kW,節約蒸氣60t,其單位凈化能耗指標為MDEA溶液的83.31%,凈化1×104m3天然氣可節約生產成本29.1萬元左右,故具有良好的經濟效益。
    3) 由于MDEA/DEA混合溶液脫碳為放熱反應,因此增加了下游的脫水裝置的脫水負荷,故建議脫水裝置貧液冷卻器采用套管式換熱器以保證冷卻效果。
    4) MDEA/DEA混合溶液腐蝕性能小,有利用裝置安全平穩運行。
參考文獻
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(本文作者:李亞萍1 趙玉君1 呼延念超1 楊鵬2 陳強2 王遇冬1 1.中國石油長慶油田公司科技工程有限責任公司;2.中國石油長慶油田公司第一采氣廠)